小松挖掘機維修
挖掘機動臂提升速度在調(diào)查過程偏慢的問題:
?。?)檢查動臂缸
如果動臂缸內(nèi)泄,一般可以伴有動臂自然資源下沉市場現(xiàn)象.我們請操作管理人員將動臂舉升后停止,檢查動臂沒有一個明顯作用下沉現(xiàn)象.用動臂下降主要方法支起挖掘機,支撐技術(shù)動作進行有力,由此產(chǎn)生排除動臂缸內(nèi)泄的可能,同時也說明動臂I閥、動臂II閥閥芯工作能夠正常.
(2)檢查持臂閥
操縱臂保持閥和臂閥結(jié)構(gòu)保持不變,
?。ǘ窏U保持閥工作止常),為了在檢查管理過程中可以盡量少拆解元件,我們將動臂保持閥與斗桿保持閥互換安裝,以此方式進行分析對比研究試驗,結(jié)果出現(xiàn)故障現(xiàn)象就是沒有通過改變,由此排除了動臂保持閥存在一些故障的可能.
(三)檢查吊桿升降超載安全閥
動臂提升取決于壓力(32MPa的的設(shè)定壓力)和吊臂過載溢流閥(35MPa的的設(shè)定壓力)的主溢流閥。挖掘機維修最重要的三個參數(shù):操作重量(質(zhì)量),發(fā)動機功率和鏟斗斗容。挖掘機修理最初挖掘機是手動的,從發(fā)明到現(xiàn)在已經(jīng)有一百三十多年了,期間經(jīng)歷了由蒸汽驅(qū)動斗回轉(zhuǎn)挖掘機到電力驅(qū)動和內(nèi)燃機驅(qū)動回轉(zhuǎn)挖掘機、應(yīng)用機電液一體化技術(shù)的全自動液壓挖掘機的逐步發(fā)展過程。維修挖掘機第一臺液壓挖掘機由法國波克蘭工廠發(fā)明成功。由于液壓技術(shù)的應(yīng)用,20世紀(jì)40年代有了在拖拉機上配裝液壓反鏟地懸掛式挖掘機。后上方提升動臂提升繼續(xù),在這個時間之前,主泵是21.2MPa測量的起重臂提升過載溢流閥溢流,泵壓力時,泵壓力為15.6兆帕,表明低的壓力值。因為其他飛行器的正常操作的,所描述的主溢流閥是正常的。從而通過動臂提升的初步確定可能有故障的過載溢流閥,過載溢流閥的正常功能和鏟斗動臂提升可互換過載溢流閥(相同的結(jié)構(gòu)和設(shè)定壓力的這兩個閥),故障現(xiàn)象遺體,這表明該懸臂起重機過載溢流閥無故障。
?。?)檢查動臂提升學(xué)生先導(dǎo)發(fā)展壓力
測量的先導(dǎo)泵輸出先導(dǎo)油壓(一次壓力)為3.95MPa,此壓力正常。 測量先導(dǎo)控制閥完全開啟狀態(tài),當(dāng)傳遞到臂作用MPa時,先導(dǎo)壓力(二次壓力)為1.78,此壓力較低。 將先導(dǎo)手柄底端與鏟斗開挖動作相連接的先導(dǎo)油管與移動臂抬高的先導(dǎo)油管交換,故障現(xiàn)象未發(fā)生變化,說明先導(dǎo)控制閥本身無故障.. 推動閥芯動作的先導(dǎo)壓力(二次壓力)在移動臂I閥的端蓋上為1.87,移動臂II閥為MPa,在桶閥的端蓋上為3.97。 測量結(jié)果表明,推動臂I閥或動臂II閥的先導(dǎo)壓力(二次壓力)在端蓋處泄漏。
挖掘機跑偏原因分析
行走跑偏是指挖掘機進行直線行駛20m,如果跑偏量超過200mm則表示挖掘機工作存在一個行走跑偏故障.一般跑偏現(xiàn)象由6個因素分析造成:挖掘機主泵、行走主閥、中央回轉(zhuǎn)接頭、行走馬達(dá)、行走先導(dǎo)閥等元件之間存在一些故障,以及通過履帶張緊度存在很多問題的,其具體要求修理部位和修理管理辦法就是下面為大家更加詳細(xì)設(shè)計介紹.
挖掘機跑偏原因分析:
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